FANUC数控系统PMC功能的妙用

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点击量: 310494 来源: NEWS.C-CNC.COM
FANUC 数控系统以其高质量、低成本、高性能,得到了广大用户的认可,在我公司得到了大量的使用,就其系统本身而言,经受了连续长时间的工作考验,故障率较低。而故障多发于外围行程、限位开关等外围信号检测电路上。

  在实际工作中,了解和熟悉 FANUC 系统丰富的操作功能,对外围故障的判断和排除有着事半功倍的作用。

  在这里,举例谈一下使用FANUC系统内嵌的强大、易用的PMC功能对外围故障的快速判断和排除。

  功能 1

  操作方法:按功能键|SYSTEM|切换屏幕→按|PMC|软键,再按相应的软键,便可分别进入|PMCLAD| 梯形图程序显示功能、|PMCDGN|PMC的I/0信号及内部继电器显示功能 、|PMCPRM|PMC参数和显示功能。

  应用实例:本公司的一台日本立式加工中心使用 FANUC18i系统,报警内容是2086 ABNORMAL PALLET CONTACT(M/C SIDE),查阅机床说明书,意思是“加工区侧托盘着座异常 ",检测信号的PMC地址是X6.2该加工中心的APC机构是双托盘大转台旋转交换式,观察加工区内堆积了大量的铝屑,所以判断是托盘底部堆积了铝屑,以至托盘底座气检无法通过。但此时报警无法消除,不能对机床作任何的操作。在FANUC系统的梯形图编程语言中规定,要在屏幕上显示某一条报警信息,要将对应的信息显示请求位(A线圈)置为 "1",如果置为 "0",则**相应的信息。也就是说,要消除这个报警,就必须使与之对应的信息显示请求位(A),置为 "0" 。按|PMCDGN|→|STATUS|进入信号状态显示屏幕,查找为 "1" 的信息显示请求位(A)时,查得 A10.5 为 "1" 。于是,进入梯形图程序显示屏幕 |PMCLAD|,查找 A10.5置位为 "1" 的梯形图回路,发现其置位条件中使用了 一个保持继电器的K9.1 常闭点,此时状态为 "0" 。查阅机床维修说明书,K9.1 的含义是:置 "1" 为托盘底座��测无效。

  故障排除过程:在 MDI 状态下,用功能键|OFFSET SETTING|切换屏幕,按|SETTING|键将“参数写人“设为 "1",再回到|PMCPRM| 屏幕下,按|KEEPRL|软键进入保持型继电器屏幕,将 K9.1置位为 1" 。按报警解除按钮,这时可使 A10.5 置为 "0",便可对机床进行操作。将大转台抬起旋转45度,拆开护板,果然有铝屑堆积,于是将托盘底部的铝屑清理干净。将K9.1和“参数写人“设回原来的值 "0" 。多次进行APC操作,再无此报警,故障排除。

  功能 2

  在FANUC系统的梯形图编程语言中,F是来自NC侧的输入信号(NC → PMC),而G是由PMC输出到NC的信号(PMC→NC)。其中,G130是PMC输出到NC侧的各轴互锁信号,当其中某一位被置为 "1" 时,允许对应的伺服轴移动;为 "0" 时,禁止对应的伺服轴移动。

  应用实例:一国产加工专机使用FANUC21M系统,执行原点返回的NC程序时,当执行到 "G91 G28 GOO ZO;" 时,Z 轴无动作,CNC 状态栏显示为 "MEM STRT MTN ***",即Z轴移动指令已发出。用功能键|MESSAGE| 切换屏幕,并无报警信息。用功能键 |SYSTEM| 切换屏幕,按“诊断”软键,这时005(INTERLOCK/START-LOCK) 为 "1",即有伺服轴进入了互锁状态。

  故障排除过程:进入梯形图程序显示功能屏幕,发现与 Z 轴对应的互锁信号G130.0的状态 为 "0",即互锁信号被输入至NC,检查其互锁原因,发现是一传感器被铝屑污染。擦拭后,将 G130.0置为 "1",互锁解除,重新启动原点返回的NC程序,动作正常,故障排除。

  功能 3

  PMC中的眼踪功能(TRACE)是一个可检查信号变化的履历,记录信号连续变化的状态,特别对一些偶发性的、特殊故障的查找、定位起着重要的作用。用功能键|SYSTEM|切换屏幕,按|PMC|软键→|PMCDGN|→{TRACE|即可进入信号跟踪屏幕。

  应用实例:某国产加工中心使用的是FANUC Oi系统。在自动加工过程,NC程序偶尔无故停止,上件端托盘已装夹好的夹爪自动打开(不正常现象),CNC 状态栏显示 MEM STOP ***,此时无任何报警信息,检查诊断画面,并未发现异常,按NC启动便可继续加工。经观察,CNC都是在执行M06(换刀)时停止,主要动作是ATC手臂旋转和主轴(液压)松开/拉紧刀具。

  故障排除过程:使用梯形图显示功能,追查上件侧的托盘夹爪(Y25.1)置为 "1" 的原因(估计与在自动加工过程,偶尔无故停止故障有关) 。经查,怀疑与一加工区侧托盘夹紧的检测液压压力开关(X1007.4) 有关。于是,使用|TRACE|信号跟踪功能,在自动加工过程中,监视 X1007.4的变化情况。当NC再次在M06执行时停止,在|TRACE|屏幕上,跟踪到 X1007.4在 CNC 无故停止时的一个采样周期从原来的状态 "1" 跳转为 "0",再变回 "1",从而确认该压力开关有问题。调整此开关动作压力,但故障依旧。于是将此开关更换,故障排除。事后分析,引起这个故障原因是主轴松开/夹紧工具时,液压系统压力有所波动(在合理的波动范围内),而此压力开关作出了反应以致造成在自动加工过程中,NC程序偶尔无故停止的故障。

 

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